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炉年终检修停风总结分析

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3炉年终检修停风总结分析

[日期:20__-1-30]来源:3号高炉作者:易平[字体:大中小]

7:00至22:00三号炉进行年终检修,停风时间共四天零15个小时,检修期间对炉身上部进行了喷涂造衬,这次年终检修停复风总体上是比较成功的,恢复的速度较以往快。下面总结一下本次休复风成功和不足的地方。

此次喷涂并没有像以往把料面降至风口,停风料线12m,料面位于炉腰上位1m左右,停风料的结构为炉腹净焦,炉腰空焦,从停风后实际料线看,在停风过程中雷达探尺还是很准的,在下部风口密封上,采用炮泥堵至小套平,加黄沙,再堵炮泥的密封形式,从复风前挖开的风口看,效果比较好,风口前焦炭黑色,说明没有漏风,挖空400-500mm距离后为红焦,说明是密封的。

在控制反弹料方面是此次检修最成功的一个亮点,从喷涂过程看,估计喷涂反弹料在10t左右,加上喷涂前作下的瘤70-80t,这些东西给复风留下了很大的隐患,在控制反弹料粘结炉墙及结块方面:本次料线降的比较到位,料面位于炉身下部扩展段,喷涂反弹料垂直下落后,没有落在炉墙边上,从而在送风后没有堵塞边缘通道,料面采用铺水渣隔离及加木材的方法。从后来的观察看,效果比较好。而在防止反弹了及炸下的瘤下达到炉缸后难以从铁口排出,本次复风采用了加蛇纹石提供渣量,配以灰石、萤石,以稀释炉渣中的AL2O3,改善炉渣流动性。从后来的出铁情况看,除了前两次开铁口喷出的少量炉渣流动性偏差以外,后面反弹了下达后炉渣的流动性相对以外长期休风是非常好的,渣铁的排放很顺利,炉前的工作压力大大减轻,本次停风料与复风料结合计算出全炉焦比2.7t/t,与新开炉基本持平。

此次复风的开风口和重负荷节奏相对以前要快,五只风口送风,送风10小时后铁水温度好转,捅了两只风口,后面开风口的速度维持在6-8小时开两只风口的速度,从送风到风口全开的时间为32个小时,送风后正常料负荷为2.0,头次捅风口后不久开始第一次重负荷,每次负荷增加0.2-0.3,负荷从2.0到3.5共用的时间不到40小时。

下面说下此次恢复过程总存在的以下不足之处,1:炸瘤任务比较重,炸的不是很干净,给喷涂增加了难度。2:在送风后的第二天,大概送风20小时左右,炉子出现了煤气利用大幅度下降,炉温走低的情况,当时判断任务可能是溜槽角度低造成,而采取了抬角度的措施,事实证明这是错误的,后来分析认为原因为当时负荷轻,料速慢,而当时采用的装制又是小矿批的全花装,气流压制不够导致的煤气利用下行。从这次教训看,当恢复过程中顶温出现明显回升就可用考虑使用分装,从而避免此类现象的发生。3:恢复的后期降炉温过快,由于铁水包紧张,21日22:00送风,到24日的日平均〔si〕就降到了0.5%,平均铁水温度1431℃,降炉温过快,不利于炉缸的恢复,炉缸温度在24日后期炉温提上来以后才开始逐步回升,降幅过快也容易引起下部结厚。再有降幅过快有可能引起滑料,此次恢复过程中滑料比较多,当然也有可能溜槽角度的漂移导致。

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